该法也存在一些不足,如在反应过程中催化剂甲醇钠易和原料中带来的杂质 H:O、O 、CO 等生成甲酸钠和碳酸钠结晶,并附在装置上进一步积蓄起来,易造成液体物理性能及气体流动性能恶化,严重时候甚至反应无法进行。近年来 日本日东公司在催化剂方面做了大量研究,并取得突破性进展,据介绍,在甲醇钠溶液中加人适量的助催化剂,可使其对原料一氧化碳等不至于有太高的净化要求,加入该助催化剂后,可直接用水煤气或半水煤气做原料。另外该法中反应器、反应器内件和循环泵是关键技术难点。
一步法生产工艺的原料成本较低,产品纯度高,生产工艺紧凑,国外一步法生产工艺合成压力一般在 15 MPa下操作,其产品纯度可达 99.9%,并适合于大规模生产,这样生产成本比较低,装置竞争能力较强,因此世界上大部分企业采用该法生产,我国浙江江山、安徽淮南化肥厂和扬巴一体化几套大型DMF装置均采用引进 CO一步法技术建设。缺点是设备投资较大。
图1-1 本设计流程示意图1.7操作条件的确定塔顶压力 约2MPa进料热状况 下边确定回流比 计算中求得单板压降 =0.7Kpa
1.7.1塔板类型的选取
二甲基甲酰胺不是易结焦、粘度大的物料,且筛板塔结果简单,造价低;板上液面落差小,气体压降低,生产能力较大;气体分散均匀,传质效率较高,在确保精确设计和先进控制手段前提下宜用筛板塔。
1.7.2进料状态
从设计的角度来看,饱和液体进料时,进料温度不受季节、气温变化和前段工序波动的影响,精馏段和提馏段的气液流率基本相近,两段塔径可以相同以便于设计和制造,操作上也比较容易控制,所以,本设计选择饱和液体进料。
1.7.3加热方式的选择
采用间接加热,再设置再沸器2 精馏塔的工艺计算
在本设计中,二甲胺含量≥98%,回收率为99%,转化率为85%,二甲基甲酰胺含量≥99%,回收率为98%,年产量为5000吨/年,由此可计算出二甲基甲酰胺的流量V。若每年工作8000小时,则:
V= 8000=637.76kg/h=8.73kmol/h
根据主反应方程式:CO+(CH3) NH→(CH3) NCOH
可推出(CH3) NH:(CH3)NCOH=1:1
生产1molDMF需要1mol的二甲胺原料
由于DMF的回收率为98%,所以实际生产DMF的量为:
n = =8.908kmol/hn =8.908kmol/h毕业论文
http://www.751com.cn/由于二甲胺转化率为85%,所以二甲胺的实际进料量为
n'= =10.48kmol/h原文请+QQ3249.114辣.文^论~文'网
未反应的二甲胺的量n''=10.48 0.15=1.572kmol/h
物料在进入DMF分离塔之前,需要先进入甲醇分离塔,把甲醇分离出来,故在DMF分离塔中,可忽略物料中还含有的微量的甲醇。
在进入二甲基甲酰胺蒸馏塔前的进料中X = =0.098X = =0.902
在进入二甲基甲酰胺蒸馏塔前的塔釜中,由于是分离塔,不存在化学反应,二甲胺回收率为99%,所以塔釜中
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年产五千吨二甲基甲酰胺分离工段蒸馏塔工艺设计+工艺流程图 第5页下载如图片无法显示或论文不完整,请联系qq752018766